A partir del análisis anterior, la mayoría de las alarmas erróneas presentadas por el medidor de flujo electromagnético en la medición del agua de refrigeración en la industria siderúrgica son causadas por burbujas que rozan los electrodos. Por lo tanto, en primer lugar, desde el dispositivo se satisface la solicitud de longitud de la Sección de tubería recta aguas arriba de la apariencia, se estandarizan los dispositivos de la apariencia, se seleccionan los lugares del dispositivo lejos de la fuente de calor, se utiliza racionalmente la velocidad de flujo de la tubería y se seleccionan tejidos de fluoroplástico PFA con alta limpieza y catéteres de cerámica industrial de alúmina de alta pureza. Estos métodos ayudarán a prevenir o reducir los episodios de vórtice y separación de gases. Es decir, mejorar la tecnología de fabricación de sensores, mejorar las condiciones ambientales de apariencia y las condiciones del dispositivo, y seleccionar la instalación de válvulas de escape aguas arriba de la apariencia puede prevenir ataques de duda [5]. En segundo lugar, establecer razonablemente el momento y la función de amortiguación de la apariencia también puede manejar las alarmas erróneas que muestran la medición del ruido de la burbuja. La selección del momento de amortiguación se basa en el ancho de pulso del ruido de la burbuja en la señal de flujo. Por lo general, el momento de amortiguación debe ser de 3 a 5 veces el ancho de pulso del ruido de la burbuja. Si el ancho de pulso del ruido de la burbuja es de 10 s, el momento de amortiguación debe tomar de 30 a 50 S. la selección detallada debe basarse en la precisión de control solicitada, con un error de control de 3 veces el ancho de pulso del 5% y una precisión de control de 5 veces el ancho de pulso superior al 1%.
Aumentar la amortiguación de la apariencia puede manejar eficazmente el impacto de este ruido de burbuja pulsado en el momento, lo que también trae el defecto de respuesta lenta, es decir, cuando el flujo real vacila, la respuesta de la apariencia es muy lenta. Esto es sin duda un problema difícil para el sistema de agua de enfriamiento que solicita el control de la actividad. Para hacer frente a esta pregunta, El medidor de flujo electromagnético inteligente puede utilizar la lógica del software para distinguir el método de manejo de errores gruesos [5]. Al presentar este problema, las dos condiciones de ajuste del momento inactivo del flujo y cambio de la restricción de fluctuación se utilizan para distinguir si se trata de un cambio de flujo o si la burbuja roza el electrodo. Si no es el ruido de la burbuja que roza el electrodo, la CPU toma muestras, calcula y filtra digitalmente de acuerdo con lo normal; Si se concluye que el ataque es ruido de burbuja, se extirpa la medición y se adhiere a la medición de flujo anterior. De esta manera, el tiempo de amortiguación durante el período de medición del flujo normal sigue siendo de 3 a 6 S. mientras haya ruido de burbuja, el tiempo inactivo se alargará en función de la longitud establecida en el ancho del pulso, y el tiempo de control del sistema también se alargará.
Cuando seleccionamos razonablemente el "valor de restricción de la tasa de cambio" y el "valor de tiempo inactivo" del convertidor de flujo electromagnético con función de supresión de errores gruesos, el convertidor no solo puede suprimir la falsa alarma causada por el ruido de la burbuja, sino que la velocidad de respuesta de la apariencia en el funcionamiento normal todavía puede adherirse al valor de tiempo de amortiguación establecido.